二、工期及检修记事(1月24日22︰10停机)
1、汽缸结合面:修刮下缸13次。冷态结果正常,热态结果是否泄漏需投抽汽后观察一段时间。
2、调速系统晃动:从目前情况看,趋于稳定。3、油箱无法清理滤网:缺陷已消除。
4、推力瓦温度偏高问题:已消除,最高63度。大修前温度最高87度。5、主油泵螺冒脱落:已处理。四、改造项目及完成情况:改造完成项目如下:1、逆止阀回油改造
2、0米小减、凝结水排地沟改造3、启抽排空改造
4、小减远传部分管道扩容改造5、高低压输水管道改造五、消耗材料:
本次检修本着低成本高质量的原则进行检修,阀门拆研过程中,更换部分变形盘根及端盖,节省了更换阀门的成本。其他材料消耗如下:1、汽油50公斤
2、高压调门门杆2根3、机封2套、油封1套4、滤网6个、铜丝布10米
5、AM100螺母一个,AM42螺母一个
6、汽轮机油10桶
六、主要技术参数:(见大方检修数据)
七、分步试运及整体验收:
1、水系统试运:203凝结水泵及少数水系统阀门漏水,已消除。
2、油系统试运:顶轴油泵泵体撕裂,高压油泵机封漏油,其他阀门泄漏已消除。
3、整体试运:
(1)静态试验:
各连锁试验正常;调门严密性试验正常;调门拉阀试验正常;打闸试验正常。
(2)动态试验:
喷油试验,动作转速2850r/min,正常动作转速2900r/min;甩负荷试验合格;超速试验,动作转速3288r/min。
八、存在问题:
1、高压油泵:仍有少量漏油现象
2、顶轴油泵:泵体撕裂
3、4轴瓦振动增大
九、结论
汽轮机本体及辅助设备验收及运行数据均合格,各别参数达到良好及以上。通过本次大修消除了设备存在的缺陷及多项安全隐患,解决了机组安装时存在的遗留问题,对日后汽轮机的安全运行及稳定发电提供了有力的保证,大大提高了机组的运行效率。
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